钢厂
CN202180042813.5电磁钢板用涂布组合物、电磁钢板、层叠铁芯及旋转电机
用于层叠铁芯的电磁钢板为一种在母材钢板(2)的表面具有绝缘被膜(3)的电磁钢板,该绝缘被膜(3)是涂布电磁钢板用涂布组合物而构成的,所述电磁钢板用涂布组合物以特定的比例配合有环氧树脂、第1固化剂及第2固化剂,该第1固化剂由包含具有烷基及烷氧基中的任意一者或两者的酚骨架的酚醛树脂构成,该第2固化剂为从酚醛甲阶树脂及苯酚酚醛清漆树脂中选择的1种以上。
50W600无取向硅钢钙处理的热力学分析及实验研究
通过热力学计算及实验室研究,对钙处理前后50W600无取向硅钢退火冷轧板中夹杂物的类型、数量及尺寸进行了系统分析。结果表明,50W600无取向硅钢经钙处理后(w(Ca)=0.002 6%),钙在1 600℃的钢液中主要以固态的CaO·2Al2O3、CaO·6Al2O3及溶解钙的形式存在。在钢液的凝固过程中,钢中的溶解钙和硫反应生成了CaS和CaS-MnS复合夹杂,有效抑制了MnS的弥散析出,减少了钢中微细夹杂物的数量。同时钙处理促进了钢中微细夹杂物的聚合长大,导致显微夹杂物的数量增加。 Based on thermodynamic calculation and laboratory experiment,the type,quantity and size of inclusions in annealed cold-rolled steel sheets of 50W600 non-oriented silicon steel before and after calcium treatment were systematically studied.Results showed that after calcium treatment(w(Ca) = 0.002 6%),calcium was mainly in the form of CaO·2Al2O3,CaO·6Al2O3 and dissolved calcium in steel at 1 600 ℃.Dissolved calcium could combine with sulfur to form CaS inclusions and compound CaS-MnS inclusions du...
CN202111524512.4一种超低铁损无取向硅钢薄带及其制备方法
本发明提供了一种超低铁损无取向硅钢薄带,以质量百分比计,其成分包括C≤0.005%,Si:3.5~4.0%,Mn:0.1~0.3%,Als≤0.005%,P≤0.05%,S≤0.005%,Cu≤0.08%,N≤0.003%,Sn:0.04~0.08%,其余为Fe及不可避免杂质,所述硅钢薄带中Mn与S的含量比Mn/S≥50,所述硅钢薄带厚度为0.3‑0.4mm。本发明还提供了一种超低铁损无取向硅钢薄带的制备方法。本发明提供的一种超低铁损无取向硅钢薄带,具有高磁感、低铁损等优良性能,且其制备工艺流程短、容易实现、生产效率高、生产成本低、节能降耗明显。
CN202110413499.9一种激光刻痕降低取向硅钢铁损的制造方法
本发明公开了一种激光刻痕降低取向硅钢铁损的制造方法,采用0.23‑0.35mm厚取向硅钢作为原材料,钢带在拉伸热平整线出炉后进行激光刻痕处理,细化磁畴,进而降低取向硅钢成品铁损值,达到优化磁性能的目的。本发明的激光刻痕处理后取向硅钢的铁损改善率可达到9‑16%,且经过500℃以上退火后,铁损又恢复到刻痕前状态。
CN202111146383.X一种电磁屏蔽用1050铝/50W800无取向电工钢钢板生产方法
本发明提供一种电磁屏蔽用1050铝/50W800无取向电工钢钢板生产方法,包括S1)、将轧制好的铝卷和钢卷分别放置在两个开卷机上开卷;S2)、开卷后分别采用HCl、NaOH溶液清洗;S3)、用旋转钢丝刷法对铝板、钢板待结合面进行机械处理10‑15s;S4)、将铝板、钢板置于丙酮溶液中超声波清洗2‑3min;S5)、将表面处理后的铝板、钢板进行预拉伸或者预压缩,S6)、将预应力处理的铝板、钢板边部进行焊接;S7)、将焊接好的钢铝板进行轧前的预热处理;S8)、然后进行连续退火炉中进行退火处理,本发明将金属铝板、钢板通过热轧轧制复合化结合在一起,界面剪切强度≥100MPa,反复弯曲次数≥10次。
CN202121377877.4一种硅钢炉用保护气的循环系统
本实用新型公开了一种硅钢炉用保护气的循环系统,包括与硅钢炉群排气管相连通的氢气提纯净化单元、与氢气提纯净化单元相连的氮氢配比单元以及与氮氢配比单元相连的用于对氮氢混合气中加入水蒸气的加湿单元;所述加湿单元与硅钢炉群的进气管相连通。本实用新型便于对尾气中的氢气回收再利用,可节省资源。本实用新型适用于硅钢退火炉等设备中,用于实现氢气的循环再利用。
CN202123261177.1一种高磁感低铁损取向硅钢生产用切割装置
本实用新型公开了一种高磁感低铁损取向硅钢生产用切割装置,包括激光切割台,所述激光切割台上端滑动连接有一个滑动导轨,所述滑动导轨上滑动连接有一个切割主机,所述激光切割台上端且与切割主机相对应位置均匀固定连接有一组锯齿板,所述激光切割台上端且与锯齿板相对应位置活动连接有一个升降板,所述升降板上且与锯齿板相对应位置均开设有一个穿孔,所述升降板上端均匀转动连接有一组滚珠,本实用新型的有益效果是:通过螺纹杆的转动,可以使螺纹套和滑动块滑动,从而利用连接转杆的传动,可以将升降板顶起,使待切割的板材可以在滚珠上滑动,方便对板材位置的调节,并且将升降板下降后,不会影响板材的正常切割。
CN202110441863.2一种高磁感取向硅钢的脱碳退火工艺
本发明是高磁感取向硅钢的脱碳退火工艺,首先对硅钢卷进行放卷、活套、清洗;再对硅钢进行脱碳、渗氮处理,氨气流量6‑20m3/h、加湿槽温度30‑70℃,脱碳温度780‑880℃、机组速度45‑75m/min、气氛中氢气比例20‑60%、氮气比例40%‑80%,然后冷却到常温;对硅钢进行活套;再对硅钢进行涂覆氧化镁,涂覆量4‑10g/㎡;最后对硅钢进行干燥和收卷成硅钢卷;通过本发明对高磁感取向硅钢的脱碳退火工艺流程进行了优化设计,调整了脱碳退火工艺中氨气流量、气氛、加湿槽水温等参数,优化了高磁感取向硅钢中碳元素、氮元素和氧元素的含量,最终使高磁感取向硅钢实现稳定的性能,磁感达1.92T。
B元素对高牌号无取向硅钢热轧板组织和性能的影响
借助实验室设备研究了B元素对高牌号无取向硅钢热轧板组织和磁性能的影响。结果表明,与无硼钢相比,含硼钢的热轧板晶粒尺寸略小,析出物的类型和尺寸没有区别,主要是AlN和(AlN+MnS)复合析出物,少量的MnS析出物,尺寸集中在1.0~2.5μm范围内。未发现BN析出物。在力学性能方面,B对钢的软化作用不明显。在磁性能方面,含硼钢的铁损为3.215W/kg,磁感为1.710T,综合磁性能比无硼钢差。 Influences of boron on microstructure and properties of hot rolled band in high-grade non-oriented silicon steel are researched in this paper by experimental equipments.Compared with boron-free steel,the result shows that boron-bearing steel has smaller grain size,but the type and size of precipitations have no differences.The main precipitates are AlN,(MnS + AlN) composite precipitate and few MnS,the range of which are between 1.0 μm and 2.5 μm.BN precipitation is not found.With reward to mecha...
CN202122941481.4一种取向电工钢生产用控温装置
本实用新型公开了一种取向电工钢生产用控温装置,涉及取向电工钢生产用控温技术领域,为解决现有控温装置中的温度检测装置需要蓄电池对其进行供电,不仅增大了能量消耗,也对环境造成影响的问题,所述输送机构上方并列等距固定安装有三个温度检测机构,且两个温度检测机构之间均设置有一个喷水降温机构,所述输送机构上方两侧固定安装有限位块,且限位块内部并列等距设置有四个电动伸缩器,一侧所述电动伸缩器前端固定安装有温差发电挡板,所述温度检测机构上方设置有接收器,且温度检测机构下方内部并列等距设置有红外线温度检测器。
节能电机用无取向电工钢带退火工艺的试验与应用
针对节能电机对无取向电工钢在磁性能方面的特殊要求,采用普通W600牌号的热轧板为原料,通过大量的现场工艺试验,研究总结出了\"超低张力\"的运行工艺、\"先快后慢\"的加热工艺、\"先湿后干\"的退火脱碳工艺、\"先缓后急\"的冷却工艺,生产出P1.5/50≤4.0 W/kg、B50≥1.70 T的冷轧电工钢产品,满足了节能电机的要求。 Based on the special requirements of no-oriented electrical steel for saving energy motor in magnetic aspects,using common W600 brand of hot rolled plate as raw material,through a large number of real tests,an ultra-low tension process,heating process which was quick at first and then slow,annealing decarburization process which was dry after the first wet,and a cooling technology of \"slow after the first urgent\" were concluded.Electrical steel product with P1.5/50≤4.0W/kg,B50≥1.70T was produced...