近日,从武钢硅钢事业部获悉,截至10月底,该部热四车间2、3号环形炉机组产品让步率连续四个月在目标值以下,月均同比2014年降低2.21%,创历史最好水平。
2、3号环形炉是硅钢二分厂一般取向钢高温退火工艺的关键工序,其工艺温度、设备精度、炉内气氛要求非常严格,任何一个环节的波动都会带来成品质量的不稳定。
为提升产品质量,环形炉机长石波和技术员陈志平,联合车间“小蜜蜂”QC小组,运用头脑风暴法,按照自主管理的逻辑思维,梳理关键因素。经过一段时间的反复验证,最终将关键要因确定在一种特殊备件上。该备件是环形炉台车上承载钢卷的圆盘形合金板,受高温工作环境、炉气对流换热和钢卷重压等多种因素的影响,使用一段时间后,容易出现变形、裂纹,造成钢卷板型不良等缺陷。
他们将该备件作为重点跟踪对象,优化台账,及时检查更换出现让步品的相关备件。同时将该备件使用周期从过去使用7-8轮就翻一次面,控制为4-6轮,并纳入日常工作核心。翻面工作量增加了,但避免了由于多轮次装炉,导致该备件塌肩变形严重,延长了使用寿命。
为节约备件成本,机组还采用一种特殊的方式改善装炉质量。环形炉炉内此类备件21%为修复品,修复品存在直径小、厚度薄等问题,不能满足大卷化生产,但采用特殊方法则可一定程度地弥补以上缺陷,同时备件费用也同比去年节省203万元。
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