近日,从硅钢事业部热四车间获悉:去年11、12月份,该车间在生产高难品种钢产量增加20%的情况下,硫酸和涂液等两项辅材成功减降10%,达到了历史最好水平。同时,生产HiB钢的硫酸和涂液消耗量比生产低温一般取向钢还低,改写了一项新的纪录。
热四车间主要生产一般取向硅钢,前工序原料到热四车间工序后,必须经过酸洗,然后涂敷绝缘层,需要用到硫酸和涂液,由于这两种辅材消耗大、价格高,热四车间把控制成本重点放在硫酸和涂液的消耗上。
去年11、12月份,事业部开展竞赛,热四车间HiB钢生产比例一下增加了20%,而生产一吨HiB钢比生产一般取向硅钢所消耗的涂液要多30%左右,高难品种量的增加给车间能耗减降工作带来考验。
为了实现增量不增消耗的目标,车间采取“一控两记录”措施以控制单耗。
“一控”就是在不影响质量的前提下,加大技术攻关的力度,精准控制涂液的厚度,将涂布量控制在下限,有效降低了涂液的消耗。
“两记录”就是加强两种辅材每天、每班的使用记录,加强涂液和硫酸的使用管理。过去,车间采取定量控制法管理使用量,每一个班组用多少都有规定,现在,不仅定量供应,车间通过精准控制涂液的配比,将比例误差控制在更小的范围内,减少无谓的使用,有效减少了涂液、硫酸的用量。
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