1、前言
目前国内外对低碳低硅钢的需求日益增大,重庆周边地区市场需求在200万吨/年左右。根据市场需求,重钢股份公司长寿新区炼钢厂于2010年11月份开始试制低碳低硅钢SPHC,并于2011年1月份开始批量生产,当月产量突破1万t,截止2011年10月产量已达50多万吨,产品性能完全满足用户需求。
2、生产工艺及主要设备
重钢长寿新区炼钢厂设计180t转炉3座,平均出钢量210t,配LF精炼炉1座,RH精炼炉1座,板
坯铸机3台。低碳低硅钢的冶炼采用KR铁水脱硫–转炉冶炼-RH精炼–连铸板坯的生产工艺。
3、技术条件
SPHC为一般冲压用(冷轧用)热轧钢板,协议要求其化学成分见表1,其性能要求为:Re≤280MPa,Rm≤390MPa,A≥31%。
表1:SPHC钢的化学成分(%)
项目
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C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Alt
|
协议要求
|
≤0.04
|
≤0.03
|
0.15~0.30
|
≤0.025
|
≤0.025
|
0.020~0.070
|
控制目标
|
≤0.03
|
≤0.02
|
0.15~0.25
|
≤0.025
|
≤0.020
|
0.030~0.060
|
SPHC热轧卷板要求表面质量好,延伸率高。为了保证钢材有良好的冲压性能,低碳低硅钢的成分控制要求严格,且要求化学成分稳定,其它残余元素含量越低越好。
4、过程控制要求
为了保证SPHC热轧卷板机械性能,冶炼重点控制钢中碳硅含量,连铸重点保证防氧化和铸坯表面质量,因此,对工序都提出了对应要求。
4.1、KR控制要求
铁水必须进行脱硫处理并除渣干净,入炉铁水硫要求不大于0.005%,以减轻后工序硫负荷。
4.2、转炉控制要求
转炉要求合理搭配热铁水与废钢比例,采用“高拉补吹”工艺,早、中期重点作好造渣脱磷;补吹不得大于1次,确保C-T协调出钢,复吹终点必须采用后搅工艺。转炉冶炼要求终点碳控制在一定范围,防止钢水过氧化。出钢过程用铝锰脱氧合金化,Mn按目标值控制。出钢结束后对顶渣进行改质,改质后要求项渣中(FeO)、钢中氧含量均控制在合适的范围。出钢温度控制在1680℃左右,出钢严格控制转炉下渣,要求渣厚≤50mm。出钢过程加适量稠渣剂造渣,保证稠渣剂熔化并有良好的流动性。
4.3、精炼控制要求
在CAS吹氩站,向钢渣中继续加入一定量的脱氧剂,去除渣中氧。在RH处理过程中,根据真空脱碳
原理,利用低真空度下,[C]、[O]反应生成CO气体,降低CO分压,使得[C]、[O]反应向生成CO气体方
向进行,从而使得钢中碳氧同时降低。真空下碳、氧反应如下式所示:
[C]+[O]=CO
平衡常数与温度之间关系的公式很多,常用的有:
IgKC=1160/T+2.003
真空脱碳是在真空室压力很低,高真空的状态下进行。真空脱碳为了达到较低碳含量需要较长的处理时间。在RH精炼过程中,快速将真空度降至处理要求,在真空条件下利用氧脱碳,控制脱碳时间,迅速将碳降至0.03%以下,脱碳结束后多余的氧用铝去除。
4.4、连铸控制要求
连铸全程要求保护浇注,控制氩气流量,防止吸气。上大包长水口开浇,确保大包水口自动开浇,严禁敞开浇注,防止钢水二次氧化。中包使用专用保护渣,浇铸过程尽可能不加或少加钙铁粉,以减少对钢水的污染。拉速比一般钢种拉速稍快0.2~0.3m/min。
通过转炉出钢过程弱脱氧,合理控制钢中氧含量,RH处理前钢中氧含量达到控制要求,避免了吹氧脱碳的情况,在真空状态下,利用钢中的碳自然脱氧,不仅仅达到了脱氧的目的,而且还提高了钢水洁净减少,最大限度保证了钢水洁净度。
通过RH真空精炼,低碳低硅钢可浇性大大提高,连浇炉数达到15-16炉,铸坯质量良好,同时也解决了低碳低硅钢脱氧合金化困难的问题。
5、实物质量
5.1、钢的实际熔炼分析成分
钢的实际熔炼分析成分如表2。
表2:SPHC钢的实际熔炼分析成分(%)
特征值
|
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Al
|
N
|
19
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
0.015
|
0.009
|
0.18
|
0.013
|
0.010
|
0.032
|
Xmax
|
0.020
|
0.01
|
0.20
|
0.018
|
0.015
|
0.055
|
Xmin
|
0.01
|
0
|
0.15
|
0.010
|
0.006
|
0.022
|
从表6中可看出SPHC钢成分控制均达到了协议要求,采用转炉-RH精炼–板坯连铸工艺生产低碳低硅钢在过程控制上虽存在一定问题,但生产工艺基本可行,能够将碳、硅控制用户要求的范围。
5.2、钢材性能
轧材性能检测数据见表3。
表3:SPHC轧钢性能检测数据
特征值
|
Re(MPa)
|
Rm(MPa)
|
A(%)
|
N
|
15
|
15
|
15
|
|
239
|
336
|
44
|
Xmax
|
280
|
390
|
50
|
Xmin
|
185
|
310
|
35
|
SPHC(P)性能要求
|
≤320
|
≤390
|
≥31
|
轧材性能检测表明,SPHC性能完全满足用户要求,说明SPHC生产工艺是比较合理。
从酸洗线质量跟踪情况看,热轧带钢表面没有裂纹、结疤、折叠、氧化铁皮压入、气泡和夹杂。带钢头尾舌头长度控制良好,在0.5m范围内。酸洗线上未发现较大的带钢浪形及其他板形缺陷,但1780ram生产线生产的热卷氧化铁皮偏厚。按照外购卷通常酸洗速度控制,洗出来后带钢表面呈银白色,但带钢表面铁粉微粒明显偏多,部分地方有欠酸洗现象。后放缓酸洗速度后带钢表面正常,未出现欠酸洗现象。
6、结语
通过优化低碳低硅钢SPHC炼钢生产工艺,提高了转炉终点碳含量,降低了出钢温度和终点氧含量,出钢过程采用弱脱氧工艺,在RH精炼利用真空碳脱氧,降低了脱氧成本,取得的直接经济效益是节约了炼钢脱氧合金。通过工艺优化,保证钢水的质量和洁净度,连浇炉数提高至15-16炉左右,解决了该钢种脱氧合金化与钢水可浇性之间的矛盾。在社会效益方面,该品种开发成功,为重钢开发低碳低硅钢提供了宝贵的借鉴经验,同时,也拓宽了重钢产品范围,增强了重钢热轧宽带产品的竞争力。
收稿时间:2013年
来源:重钢
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