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热处理过程中施加磁场对无取向电工钢板磁性能的作用

为了有效改善无取向电工钢板的磁性能,在磁场中运用热处理工艺,由此对晶体取向进行控制。热处理温度分别控制在1023K、1123K和1273K。热处理过程中施加的磁场方向与钢板试样的轧制方向平行。磁通密度的最大值为10T。磁场中的试样在1123K或更高温度条件下进行热处理,伴随着织构的改变,这些试样在磁性能上也呈现出了明显的改变。即便是没有施加磁场,热处理也可以加快晶粒长大,铁损减小,而且磁导率在低励磁条件下也有所改善。不过,在磁通密度大于或等于1.6T的条件下,磁导率降低。本研究中,在热处理的冷却阶段运用强磁场就可以进一步减小铁损。同时发现,在热处理整个过程中施加磁场,也就是说,加热和冷却的整个过程,此举可以抑制晶粒长大,增大铁损,同时降低磁导率。
 
1前言
 
时至今日,全球范围内都迫切需要高效利用能量,特别是缩小旋转电机(以下简称“电动机”)的尺寸,提升其效率。众所周知,目前电动机在总用电量上依旧占据了较大比例。电动机的效率是由国际电工委员会(IEC)标准所规定的,而且效率等级是从IE1(标准效率)到IE3(超高效率)进行定义的。可以预计,未来高效电动机的需求还将进一步增大。为了满足这种需求,业内一直在致力于提升电动机的效率,同时降低能耗,也就是说,应该充分考虑铁芯损耗的问题。通常来说,在铁芯加工过程中,由于受到残余应力的影响,铁损就会增大,从而降低磁性能。在不改变铁芯材料的前提下,为了减少铁损,就迫切需要减小或者利用残余应力。
 
消除应力退火(strainrelief annealing)就是一种减小残余应力的有效方法。在无取向电工钢中,在约1020K的温度条件进行热处理,对于加工应变所造成的磁性能下降就可以有所改善。不过,消除应力退火同时还会造成材料的织构改变,在电工钢板晶面上就会出现一种基于磁晶各向异性的难磁化轴结构,从而使得在磁通密度大于或等于1.5T的条件下,磁性能降低。在此情况之下,不太可能采用单纯的热处理工艺改善材料的磁性能。因此,本研究对磁场中的热处理进行了研究,此举可以在热处理过程中控制磁性材料的织构。
 
众所周知,在磁场条件下进行热处理可以改善磁性材料的磁性能。此外,有文献报道指出,借助这种热处理工艺可以控制材料的织构。不过,对于磁场条件进行热处理之后,无取向电工钢板在交流励磁作用下的磁性能,相关的详细报道却并不多。而且业内对于这种现象的详细机理并未充分理解,与之对应的工业应用也鲜有报道。本研究选用了商用的电磁钢板,探究了磁场热处理试样在交流励磁作用下的磁性能。在此前的研究中,由于受到热处理设备的结构限制,并不能制备出理想尺寸的试样,仅仅是进行了定性讨论。随后,对形状受限试样的定量评价方法进行了研究,在热处理过程中,运用小型单片测试仪(SST)对磁场方向下的磁性能进行了测定。本研究中,在热处理过程中,对有/无磁场条件下的磁性能进行了比较,确定了磁性能与温度和磁场等热处理条件的定量关系。
 
2 试验方法和设备
 
2.1磁场中的热处理设备
 
该磁场热处理设备由以下备件组成:一个内径100mm的超导磁体(10T-CSM),一个石英玻璃管(外径14mm,内径12mm,一端是封闭的),该石英玻璃管被插入到一个电炉中(外径50mm,内径22mm),在涡轮分子泵的作用下,该结构可以卸压至低于10-3Pa。将无取向电工钢板50A470(JIS C2552)通过放电加工(Electrical Discharge Machining,EDM)制备出尺寸为10mm×50mm的试样,采用石英玻璃夹持夹具将试样放置于石英玻璃管的磁场中心,从而实现磁场方向与试样的纵向平行,因此,可以在试样定位处充分确保热处理的磁场均匀性。采用Pt-Rh热电偶测定试样周围的温度。
 
在本试验中,试样以T/t1=500K/h的速率升到设置的温度,达到设置温度之后,试样保温(t2-t1)=1h,随后以T/(t3-t2)=100K/h的速率冷却至室温。在整个加热和冷却循环过程中,磁场维持振幅恒定,直至试样冷却至室温。
 
2.2小型单片测试仪(SST)
 
直径为1.0mm的聚酯铜丝(PEW)作为励磁线圈,在环氧树脂绕组框架上缠绕的匝数为380圈,将放电加工而成的20片电工钢板(50A470)试样作为磁轭,层压并粘附于纸面方向上,直至厚度大于或等于10mm。通过运用叠层磁轭,防止漏磁并减少涡流的产生。放电加工而成的电工钢板(50A470)试样尺寸为10mm×50mm,轧制方向是试样的纵向。为了测定50Hz交变磁性,位于励磁线圈中心部位的试样在纵向上通过交变磁通量激励。该系统中可以完成反馈控制,从而确保试样的正弦磁通密度波形。磁通量探测线圈(B线圈)缠绕在试样中心部位的匝数为3圈,从而检测出磁通密度B。磁场强度H由分流电阻检测到的激励电流计算而来。有效磁路长度l由磁轭内径(40mm)所决定。基于上述条件,对多个试样进行多次测定,将平均值作为测定结果。
 
3试验结果与讨论
 
3.1热处理温度的作用
 
为了深入理解在磁场中进行热处理对电工钢板磁性能的作用,首先在没有磁场的条件下进行了热处理,而用于比较的热处理温度分别为1023K、1123K和1273K。试样以330K/h的加热速率进行加热,并保温1h,随后以100K/h的冷却速率冷却至室温。尽管热处理温度不同,但均采用相同的冷却速率和加热速率。在各热处理温度下制备而成的试样的铁损测定结果可以发现,与热处理之前的试样相比,试样在所有条件下的铁损均减小。
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