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武钢硅钢事业部连续退火机组6个月无断带

武钢硅钢事业部热三车间热处理11机组,作为国内唯一一个双层连续退火机组,被职工们誉为“尖板眼”机组。该机组17月份生产总量超计划2.85%,连续6个月无断带。且看该机组——

 

如何刷新纪录?

 

近日,硅钢事业部热三车间热处理11机组刷新一项新纪录,连续6个月无断带,17月份,生产总量超计划2.85%,各项质量指标全部达标。这对于双层连续退火机组来说,是从未有过的好成绩。

 

“四不放过”减少断带

 

热处理11机组主要生产取向硅钢,是国内唯一一个双层连续退火机组,能同时生产两卷钢,被职工誉为“尖板眼”机组。由于双层退火线设备先进,技术含量高,生产中的波动或者断带停机既影响产量又波及质量,处理起来费时费力。

 

为了减少断带停机,该机组把落实操作中的制度作为“红线”。机长夏刚勇把每一个细节落实到人,每周对机组生产作总结分析,查不足、找差距、想办法,并从机组历次断带事故中总结原因,找出断带的问题点。

 

在生产中有时会出现前后两卷钢宽度不一样的情况,给焊接生产带来难度。夏刚勇通过特殊处理,有效减少了因焊缝质量造成的断带。该机组还积极推行“四不放过”工作法则,即:断带原因不分析清楚不放过;采取措施达不到工作标准不放过;断带责任人和班组没受到教育和素质提升不放过;断带责任人和班组未受到经济考核不放过。通过推行“四不放过”工作法,机组职工技能大幅提高,因人为因素导致的断带、停机的情况大幅减少。

 

“查盯守”降低质量异常

 

“现场生产来不得半点投机取巧,老老实实的笨办法就是最好的办法。”热处理11机组的职工们对岗位工作有自己的理解。

 

该机组机长介绍说,双层退火线机组最重要的是要应对异常情况下出现质量问题。因此,该机组把快速处理生产中的异常情况作为重点管控目标,这是最笨也是最有效的办法。来料异常是机组断带的最大隐患,对于来料缺陷造成断带的主要原因,该机组推行来料缺陷责任制度,把生产责任落实到人,对疑似缺陷部位贴上标记,提前采取措施,对边裂等异常情况采取挖剪等措施进行处理;采取“一查、二盯、三守”的方法。查,即查看来料的外观,看有无异常;盯,在生产中不放过钢卷的裂边;守,守住尾部关键设备,出现异常情况及时处理。这些办法有效避免了来料缺陷造成的断带,同时降低了质量事故的发生。

 

丙班作为CA11最年轻的班组,班长李盼和8名职工分工协作,平时养成认真点检的好习惯,要求头部人员在开卷前严格检查来料情况,通过用强光电筒照,来查看来料有没有边裂、焊缝、隐形裂边,并对缺陷做好标记,以便在运转中提前进行处理,杜绝发生断带事故。截至7月份,该班组连续12个月未发生断带事故。

 

机组管理用业绩说话

 

机组管理用业绩说话,强化了机组内部管理工作的规范力度,四个班组对个人绩效考评制度进行细化,由原来的每月一评改为每天一评,班长每天对班员的考评结果进行详细说明和评价,对于有异议的情况集中分析、集中表决评价,在班组业绩评价上做到一碗水端平。

 

通过公开细化的绩效管理,激发了各班组的生产积极性。现在,四个班组非常注重设备的日常点巡检工作,做好预防,严防发生“跑、冒、滴、漏”现象,发现一个,上报一个,解决一个,尽快处理好问题。仔细分析设备运行规律及特点,绝不让设备空转,从而减少液压油的损耗。截至目前,该机组有2个月实现故障时间减半,有4个月故障时间在目标范围内。

原文链接:http://1guigang.com/news/1372.html,转载请注明出处~~~
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