在钢铁行业形势非常严峻的时期,武钢硅钢事业部通过开源节流的方式进一步压低成本,引导职工开动脑筋献计献策,通过攻关改造,破解了多项降成本密码。
密码一:降服“奢侈水”
一分厂专检站动力大班刘特铁带领班员用普通水替代价格高的软水,且可以重复利用,解决了环形炉软水耗量大的难题,每年可以从中节约10万元。
一分厂环形炉冷却水循环系统是将炉门冷却与内、外环密封冷却串联起来而形成的一个相对封闭的循环系统。由于炉门与内、外环的工作环境相差较大,对水的要求极为严格,既需要普通工业用水,也需要大量软水。因内、外环循环水直接与数百度高温的炉壁接触,大量的软水被蒸发消耗。由于软水水质要求高,比普通的水要贵3倍,每年软水使用量达3.<st1:chmetcnv unitname=\"立方米\" sourcevalue=\”50000\” hasspace=\”False\” negative=\”False\” numbertype=\”1\” tcsc=\”1\” w:st=\”on\”>5万立方米,超过10万元。
每年10万元的水被白白蒸发掉,干部职工很是惋惜。今年第二季度,该事业部利用一分厂大修时间对环形炉进行改造。他们专门成立了改造攻关组,刘特铁作为主要参与人同设备人员一起设计出改造方案,他们从草拟改造方案,做好施工的前期准备到调试完毕,仅用了3个月。通过改造,他们成功实现了用等量的廉价循环水替代软水,确保了其他重要设备的稳定性。
密码二:攻克“问题辊”
三分厂专检站技师曹星光对两条剪切机组的夹送辊上、下两端进行导角处理,降低了设备故障,改造后,4个多月未发生一起故障。
三分厂两条剪切机组主要用于生产高牌号无取向硅钢,机组1号夹送辊的运行状态直接影响到产品质量。由于设备运行多年,1号夹送辊故障高发,平均2天~3天就需紧固一次联轴器。胶辊最短使用周期为9天,平均每2个月就要更换一次夹送辊,加大了维修成本,影响了生产。
负责维护该机组的技师曹星光牵头成立了攻关小组,根据夹送辊故障现象研究制定对策,通过反复试验和分析,对夹送辊上、下两端进行导角处理。当上、下辊面完全接触时,夹送辊两端不是全面接触,散热、受力都有不同程度的改善,可有效减少夹送辊端部起包、边部黏结、边部碎裂等故障,减少了设备故障。攻关小组对两个机组的夹送辊进行改造后,4个多月未发生一起故障。职工们为曹星光妙手改造设备降低成本算了一笔账,两条机组每3个月减少4次换辊,省下来的时间可增产200吨;全年可节省辊子32根,节省6.4万元;减少检修20人次,大大降低了工人的劳动强度。
密码三:巧用“小贴纸”
热五车间将使用几十年的金属捆带打捆方式改为贴纸打捆方式,降低了材料费用,同时,减少了因打捆造成的压印缺陷。
捆带主要用于给钢卷打捆,每一个钢卷要使用近<st1:chmetcnv unitname=\"米\" sourcevalue=\”6\” hasspace=\”False\” negative=\”False\” numbertype=\”1\” tcsc=\”0\” w:st=\”on\”>6米长的捆带,同时,要配上一个钢锁扣。去年,该车间3个机组使用金属捆带达15吨,费用8万多元,重叠锁扣数量约1万件,费用2000多元,两项费用近9万元。
该车间启用贴纸打捆后,可以减少一大半的包装费用,同时消除了质量隐患。过去,机组职工发现钢卷钢带头尾易出现压印。技术科和车间专人在现场巡查中发现,当钢卷在放置过程中,如果锁扣受到外力挤压或者撞击,锁扣凸出的部位会压伤钢带表面,导致上百公斤的废品,使用贴纸打捆后,消除了锁扣压伤钢带的事故,一个月的压印让步量较之前下降了约13%。