上半年,武钢冷轧厂推拉酸洗机组生产取向硅钢9.06万吨,完成了全年生产任务的64.71%,远远超出上半年计划量,同时攻克了推拉酸洗机组不能生产取向硅钢这一难题,在技术上处于全国领先地位。
硅钢厂由于自身酸洗能力的限制,多方挖潜无效的情况之下,集团要求冷轧厂完成全年14万吨的酸洗任务,占全部取向硅钢酸洗任务的52%。
冷轧厂立刻组织技术人员进行分析,发现问题主要集中在三个方面:一是取向硅钢材质脆,易断带,且氧化铁皮结构复杂,含硅土灰,受冷轧酸洗工艺设计限制,容易堵塞酸槽、管道;二是浅槽紊流酸洗液位低,取向硅钢进行酸洗时,有效垂度波动变化大,很难控制,容易造成欠洗;三是生产取向硅钢时,圆盘剪处经常跑偏;此外,新的钢种参数对挤干辊、碎边剪等设备都提出了新的挑战。
针对取向硅钢的来料特点,冷轧厂采取了加大酸槽、管道的清洗频次,改月清洗为周清洗,避免酸循环结晶而发生堵塞现象;改变漂洗水的循环模式;在圆盘剪溜槽处加设特殊装置;对取向硅钢的生产工艺进行专门设定,包括圆盘剪间隙调整、开卷张力设定、穿带及运行速度等,摸索出一套科学系统的“自适应变垂度先进操作法”,并已经列入B标准技术要求;保证了机组的稳定运行。最关键的是,冷轧厂通过技术创新攻关,创造性地提出推拉酸洗机组喷淋装置的改造方案。
改造方案实施后,加速了酸液的循环速度,有效抑制了结晶的发生;同时增强了酸洗的反应条件,打破了制约取向硅钢酸洗过程中有效垂度的控制性因素,取得了技术上的重大突破。
通过一系列卓有成效的工作,冷轧厂酸洗取向硅钢的班产量大幅攀升,从原来的班产60多吨,达到目前的班产160吨;成材率达到91%高出同类机组两个百分点,而且从下游工序反馈的结果来看,表面质量、卷取质量都非常好,保证了后机组稳态升速不停机。冷轧厂自酸洗取向硅钢以来,已累计产生直接经济效益2489.2万元。