目前,国内硅钢市场产能严重过剩,价格持续下行,而武钢0.23毫米薄规格顶级低温高牌号取向硅钢表现不俗,价格一路走高。
硅钢事业部连续退火CA20机组:上半年创建了零故障、零减速、零停机的连续作业51天纪录,同时机组实现了每分钟连退速度提高15%。创新高的四项指标位居事业部22条连退机组之首。
截至6月21日,CA20机组连续高效作业,今年已生产0.23毫米低温取向钢同比增长100%;HiB率同比提高20%,其中高端品种率提高了50%。这标志着武钢薄规格“顶级”取向硅钢已昂首迈入规模化大生产的崭新阶段。
力求低成本
一个加工钢卷长达7000余米,0.23毫米只有易拉罐的壁厚,这种极薄高硅品种在高速轧制中极易产生裂口,在连退线很容易出现撕破断带现象。为解决好断带难题,机组严把原料关,对上工序送来的不符合半成品标准的钢卷坚决退料;对符合半成品标准的钢卷进行检查确认,在有缺陷的部位做好标识,运转到此处时重点监控处理,实行“谁操作谁负责”考核制度,上半年首次实现零断带降本目标。千方百计降低设备故障率,机组在1350多米的作业线上,将开卷、碱洗、炉子进口等10多个区域,划片包干责任到人,每班4位作业人员各管一段,在操作间隙对自己辖区的设备进行巡检,发现运行不正常,能处理的及时搞定;没有找到原因的交班继续监控,直至处理完毕。操作人员主动点巡检、查隐患、抓整改,上半年设备故障时间同比降低27小时,精准的连续退火时间51天,薄规格高端品种的轧制成本呈现逐月下降的良好势头。
追求高稳速
热处理薄规格低温高牌号取向硅钢,退火速度必须在现有基础上再提高10%左右。
低温HiB钢连退工序的工艺窗口很“窄”、很“敏感”,细微的变化都可能造成性能的巨大波动,要求达到高速度下的稳速零波动生产。高稳速首先要有高素质。2012年连续退火CA20机组投产时,无一人生产过低温取向钢,一半人员没见过连退线。全机组人员为快速适应新产线的要求,利用业余时间“恶补”相关知识和岗位技能,多次组织技术练兵,现在岗位人员对机组200多个电传动辊子、50多个关键极限信号等产线操作的各种设备的特性、功能烂熟于心。通过几年磨合,机组与维检人员打好配合,信息沟通密切,一有风吹草动,立即通报机组的异常情况并迅速排除。操作人员坚决执行好标准化操作,不折不扣地完成好规定动作,做到有故障时,能正确地按照故障预案处理。上半年,在薄规格品种大幅增加的情况下误操作反而下降,机组每分钟连续退火运行速度同比提高15%以上,薄规格高端品种由此诞生。
谋求好质量
实物质量的改进、稳定与提高永远在路上。薄规格取向钢某种表面缺陷曾一度上升,机组人员在跟踪监控中发现,原因是进入炉内的冷凝水偏多,机组人员集思广益提出了对1号均热炉保护器管道进行改造的方案,同时指定专人对保护器管道作定期排水,做好记录与统计,使冷凝水量始终受控,这种表面质量缺陷让步率随之大幅降低。电磁炉冷却水电导率偏高,机组摸索出有效办法,将电导率控制在较低水平,稳定了低温取向钢的性能。今年机组相继优化了50多项工艺,持续提升了薄规格低温取向钢的质量指标,用户抱怨和质量异议为零。
“面对下半年更加艰难的钢铁形势,我们要有新的作为。”连续退火CA20机长夏乘峰表示。他具体谈到,机组要开展好“节电在行动”等节能降耗活动,在碱洗出口改用气刀烘干钢板表面,让能耗大的热风干燥器“下岗”;实行液压系统与步进梁、翻卷机运行“三同步”作业方式,以杜绝液压系统的空转耗电现象;每月更换涂辊时,必须停用不相干的泵、风、气,这三项措施预计年节电创效130余万元。
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