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常化工艺对Si的质量分数为1.6%的无取向电工钢磁性能的影响

【作者】
匡元辉;
陈凌峰;
张晨;
罗文彬;
王现辉;
胡志远;

【Author】
KUANG Yuan-hui;CHEN Ling-feng;ZHANG Chen;LUO Wen-bin;WANG Xian-hui;HU Zhi-yuan;Shougang Qian′an Iron and Steel Co.,Ltd.;School of Materials Science and Engineering,University of Science and Technology Beijing;National Engineering Research Center of Continuous Casting Technology,Central Iron and Steel Research Institute;

【机构】
首钢迁安钢铁有限责任公司;
北京科技大学材料科学与工程学院;
钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心;

【摘要】 研究了常化温度、常化时间及常化后冷却速度对Si的质量分数为1.6%的无取向电工钢成品磁性能的影响。结果表明:在850~1 050℃范围内,随着常化温度的升高,成品铁损先减小后增大,成品磁感应强度先增大后减小;当常化温度为1 000℃时,成品平均铁损最低,平均磁感应强度最高;常化时间从3min延长到7min时,成品铁损先减小后增大,成品磁感应强度则呈单调下降趋势;随着常化冷却速度的降低,成品铁损先减小后增大,成品磁感应强度则呈单调增大趋势;对于Si的质量分数为1.6%的无取向电工钢,最佳的常化制度为:在1 000℃进行常化,时间5min,常化后空冷。对热轧板进行常化后,热轧板发生了不同程度的再结晶和晶粒长大。提高常化温度、延长常化时间、降低冷却速度,都能使常化板晶粒粗化,进而粗化成品板晶粒,改善磁性能。通过扫描电镜观察发现,成品板中析出物主要为AlN和MnS的复合析出物,以及少量的单独析出的AlN和MnS,而常化工艺主要是通过粗化析出相,减少细小析出相数量,从而减少对晶界钉扎作用来改善成品磁性能。 

【Abstract】 The effects of normalizing temperature,normalizing time and cooling rate after normalizing on magnetic properties of non-oriented electrical steel with mass fraction of Si of 1.6% were investigated.The results show that core loss of product decreases first and then increases,while magnetic induction increases first and then decreases with the increase of normalizing temperature from 850 to 1 050℃.Average core loss of product is the lowest and average magnetic induction is the highest when normal… 

【关键词】 常化;
无取向电工钢;
组织;
析出相;

【Key words】 normalizing;
non-oriented electrical steel;
microstructure;
precipitated phase;
【基金】 国家自然科学基金资助项目(50934009)

原文发表于《钢铁研究学报》2014年第09期

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