北营公司从3月份开始生产硅钢,截至6月19日,累计产量2.8万吨,连浇炉数从开始的4炉增加到18炉,打破本钢硅钢生产连浇炉数纪录。
自3月份开始生产硅钢以来,北营炼钢厂精准控制,将板坯温度保持在350摄氏度以上,积极为下道轧钢工序创造条件。同时,职工们克服硅钢生产工艺难度大的困难,摸着石头过河,在无任何生产经验情况下,自行设计出二冷水水表,改变了铸机原始设计,使比水量从原来的最高0.89升/公斤,提高到1.3升/公斤,为高效率生产奠定了基础。同时,通过控制连铸机钢包下渣量来减少熔渣对中间包的侵蚀,为提高连浇炉数创造了条件。
该厂还将连铸机拉速从0.8米/分钟提高到0.95米/分钟,提高了连铸机作业效率。此外,对一倒率、终点氧合格率、RH净循环时间合格率等重点工艺进行科学控制,缩短了铁水预处理、转炉精炼的生产周期,实现了高效生产。
此外,该厂强化硅钢成本管控,尝试采用涌动扒渣技术,降低了铁水预处理工序的脱硫粉剂单耗。用常规的硅铁、锰铁替代部分高级别合金,据了解,每吨钢合金成本降低约25元,提高了硅钢产品的利润空间。
来源:北营
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