去年12月份以来,武钢有限热轧厂CSP产线以质量为根本,以效益为中心,以精益管理为主线,转变思想,主动作为,提升硅钢品种质量,连续6个月完成中低牌号S、N、Ti内控合格率、一次温度合格率、硅钢现货率三项界面指标,实现效益分享。
热轧厂建立CSP技术质量团队,系统梳理硅钢品种存在问题,围绕3个核心指标,集思广益,聚焦12个关键因素,“抽丝剥茧”细化成32个任务清单,逐层分解到岗位和个人,采取指标天天读和问题日清日结的闭环管控。
技术团队通过改变出钢温度,优化脱硫工艺,加强转炉出钢下渣管控,使中低牌号S、N、Ti内控合格率一举提升10%。
针对影响硅钢现货率的三大表面质量缺陷“氧化铁皮”、“刮伤”、“保护渣条纹”开展专项攻关。动态监控炉辊质量、周期性检查和更换异常炉辊、总结异常状态炉内气氛调整方案,降低在炉时间长的铁皮压入,实现氧化铁皮让步率减半;开展新型格栅试验,周期性检查打磨格栅,清除结瘤物及积渣,刮伤缺陷月发生率降低3%;推进无取向硅钢恒拉速工作,保证稳态浇铸,优化保护渣,保护渣条纹缺陷改判量减降显著;提高铸机冷却强度、优化加热和精轧温度控制模型,一次温度命中率大幅提升。
来源:武钢有限
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