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武钢有限硅钢部CT7产线故障时间明显下降

1-7月,武钢有限硅钢部五分厂第3作业区CT7产线无生产故障断带、设备故障,从14次降到了2次,故障时间从10.06小时降至1.23小时,二季度3个月保持了设备零故障,达到了历史同期最好水平。
 
五分厂第3作业区CT7产线,是一条末端成品产线,包含刷洗、热处理等多个生产工艺,设备情况复杂,影响稳定生产的因素多。
 
作为一个连续生产取向硅钢的热处理产线,停机、断带一次,各种损失累计超过10万元。因此,不断带、匀速生产、降低故障就是降本增效。
 
为了提高产线稳定生产的水平,作业长张汉宏眼睛向内,挖潜力,从提高人员操作水平入手,将近两年的断带事故报告和设备故障报告整理成培训材料,同机组人员一起,学习总结形成经验进行推广。
 
针对电气程序故障,请来电气专检,同首席电气工程师一起,对故障源做辨识,进行优化处理;同时制定氧化镁日清制度,并安排专人进行清理,将输送辊道卡阻情况从每月3-4次下降到0-1次。
 
为了确保设备稳定性,张汉宏带领CT7产线员工,运用TPM全员设备管理模式,将点检标准化,清理周期细化,将设备分管到人,每班现场点检电机运行情况,嘉奖隐患积极提报人员;针对影响到稳定生产的关键性设备,及时提报设备劣化趋势,提前预判更换周期并对同类机组发生的各类设备故障,立即举一反三,在反馈群中进行自查自纠自改。
 
通过一套组合拳,在作业区人员的共同努力下,作业区设备运行指标情况较2021年大幅度的提高,故障时间明显下降,有效提高了生产效率,产量节节攀升。
 
‍1-7月,累计产量比去年同期超产7500吨 。7月份,月产量更是超过了历史最高记录。焊接速度比原来提高了7%,丙班更是连续3个月保持在高速运行的状态。
 
来源:武钢有限、TNC编辑部整理
原文链接:http://1guigang.com/news/2415.html,转载请注明出处~~~
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