能源成本持续下降
近日,从硅钢部获悉,2021年1-5月份取向硅钢能源成本较2020年下降73.92元/t,无取向硅钢能源成本下降21.24元/t,均为历史最好水平。
2021年,硅钢部以“转观念、提效率、动真格、迎头上”为工作指引,以能效提升为中心,以全面对标找差为抓手,贯彻“极致降本”理念,推进系统协同和班组降本,促进能源管理从粗放型向精细化转变、节能降耗从偏向技术节能向工艺和管理节能转变。通过对标找差、工艺改进等多项措施,在水、蒸汽、电的使用上推出硬措施,降低能源成本。
01 水单耗下降19.04%,成本削减381.61万元
硅钢部是水的消耗大户,为了减降用水量,硅钢部大力实施节水改造,上半年组织完成了CA13、17机组清洗段节水改造,采用“分段循环、逆流串级”带钢漂洗集成工艺技术,耗水量由80m³/h降低到10m³/h;组织实施投运CT3/4/5/7机组清洗段深度节水改造,采用“氧化镁废水再生利用”工艺,将废水处理合格后继续回用,耗水量由80m³/h降低到15m³/h。
03 蒸汽成本削减274.7万元
硅钢部生产用的蒸汽主要用来为水加热,每年的蒸汽消耗费用占比较大。为了节约成本,硅钢部通过实施CA、CT清洗段节水改造,降低水量的同时,减少蒸汽消耗量;积极开展热处理炉烟气余热回收研究,投运了CA12加热炉烟气余热回收装置,产生0.7MPa,170℃饱和蒸汽供机组自身使用,减少外购蒸汽量。
03 电单耗降低4.29%,成本削减2000万元
通过对热处理、拉伸平整等十几条生产作业线进行提速,高速运行有效降低了电耗;硅钢部通过严格管理,推行停机检修机组严格执行冷备热备管理制度,使设备在停机状态下能源消耗更加科学合理,降低机组空载耗能;对厂房天棚屋面瓦进行改造,使用亮度较高的采光瓦,提高厂房亮度,为晴天关闭天棚照明创造条件;将厂房内天棚照明更换为节能LED灯;组织替换高耗能电机151台,有效地降低电耗。