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武钢硅钢二分厂取向硅钢直发大卷跃上3千吨大关

近日,从硅钢部二分厂获悉,该部取向硅钢直发大卷一举跃上了3千吨大关,实现了从零到千吨的“逆袭”,工序成材率提升四个百分点。
2020年,硅钢部为了提高成材率,适应市场竞争,在对标找差的基础上,首次在取向硅钢中推行直发卷批量生产模式,二分厂拉升平整三作业区率先“吃螃蟹”,试生产直发卷。
所谓直发卷,就是不经过精整工序剪边、分卷,直接从拉升平整工序下线包装,发送给用户。和原来比,相当于减少了一道生产工序。
作为中间工序,要生产直发大卷有很多技术难题需要破解,例如,卷取、焊接、防撞、物流等等!责任更重的是,原来有精整剪切工序可以共同把关质量,现在他们要直接面对用户。
硅钢部二分厂技术人员、操作人员,设备维护人员大家不分彼此,不分岗位,为了直发卷生产的顺行,共同参与到攻关中来。
岗位人员从产品质量、外观、信息记录方面进行全面学习,以用户的要求为标准,全面梳理存在的差距,作业长和管线技术员进行对标攻关。
产品外观是产品的脸面,也是用户的第一印象!面对用户要求和现实差距,二分厂党员技术组长肖光润带领下,针对边浪进行了数次工艺调整,保证了板型的良好。
卷取不良的问题是直发大卷生产的一大“拦路虎”,由于卷取不齐,影响天车吊运和产品损失,需要对相关设备进行改进,优化程序。作业长徐军中午提出需求,设备作业区党员作业长谭杰带领设备人员立即“泡”到现场解决问题,下午就完成了所有的优化工作,第二天经过调试实验,完美解决了问题。
包装机组反馈,有些卷子在多次吊运的过程中,存在钢卷边部被撞伤的现象,接到反馈后,丁班刘刚和甲班班长蔡志勇紧急找到一批防护内圈,在下卷后,主动装在钢卷内圈,防止撞伤,等包装后再卸下来重复使用,虽然很累,但是他们说,为了产品的外观质量,这点累也值得。
生产中,错边卷取边部容易划破包装纸,党员技术员赵冰冰紧急联系计控人员,调整参数。从一个中间工序到直面客户的成品工序,质量记录如何保证,生产标签如何规范,每个班组每个员工,她亲自辅导协助,保证了生产的顺利推进。
生产直发卷很累,每个卷子要分两个,所有的操作流程都是双倍的,每个卷子都必须更加准确的记录质量信息!岗位人员既是生产者又是质检员,有时生产一个直发大卷得细致谨慎的绷紧两个小时。
有一次生产中,甲班班员成权一人当班,要处理3小时故障,又要确保质量零缺陷,作业长徐军说,如果实在忙不过来,就不生产直发卷了。成权问,这会影响合同进度么?当听到有可能影响时,成权说我全力以赴,既要保证质量又要保证产量。忙碌中过了一个班,虽说很累,但他说:“拼一拼,就能扛过来”!
生产直发卷,工作量比原来多,责任比原来大,但很多职工认为,能提高成材率,能得到用户的认可,再累都值得。
来源:武钢
原文链接:http://1guigang.com/news/2036.html,转载请注明出处~~~
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