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太钢冷轧硅钢CA3-6#连续退火炉项目概况

项目介绍

本工程用于生产高质量的高、中、低牌号无取向硅钢及高磁感无取向硅钢。以满足市场上日益增加的电机、整流器用电工钢的需求。本工程包含4条硅钢连续退火生产线,其中3条为中低牌号无取向硅钢生产线,1条为中高牌号无取向及高磁感无取向硅钢生产线。年产量100万吨。

<st1:chsdate year=\"2012\" month=\”8\” day=\”22\” islunardate=\”False\” isrocdate=\”False\” w:st=\”on\”>2012822设计开工

20137月现场施工开工

20145月底,4条连续退火线全部热负荷试车成功

 

在此之前,太钢仅有2条连续退火线,但产品结构单一,高牌号产品比例很低,产量也较低,不能满足市场需求、不利于巩固市场地位。本项目规模为年产100万吨,该项目的投产将使太钢的无取向硅钢产量有飞跃性的提升,且高牌号产品的质量及稳定性得到提升,有利于进入高端市场,并扩大中低牌号产品的市场占有率。

该项目共有4条退火炉,2个施工单位负责安装,每条退火炉的投产时间仅相差1个月的时间。供货和施工经过严格的计划和组织,使得二者紧密配合,较好地实现了项目节点。项目建设历经近1年时间,现场服务人员兢兢业业、任劳任怨,经历了数九寒天、调试不分昼夜,最终使得成品顺利下线。

 

技术亮点

退火炉采用全辐射管加热,干燥烧结段采用飘浮器替代炉辊,其配合使用,极大地提高了产品的表面质量;

采用过热水系统进行余热回收,产生的过热水直接用于清洗段,性价比高;

辐射管加热炉采用脉冲控制方式,烧嘴燃烧状态好,有利于提高炉温均匀性及辐射管使用寿命;

退火炉采用陶瓷辊,并实现国产化设计及供货,完全替代了进口,降低投资及生产维护成本。

通过在管冷段和RJC设置电辐射管,有利于启炉时快速升温,减少过渡卷的耗量。

 

工程效益

太钢原只能少批量生产W440系列产品,且表面质量不理想。本项目投产后,最高牌号可提升至W210,大大提高了高牌号的生产能力,且产品的牌号率和表面质量也明显提高,100万吨的年产量为太钢创造了可观的经济效益。

采用过热水系统进行余热回收,回收的热量可节约蒸汽2.4t/h

该项目实现了陶瓷辊的设计、制造国产化,制造成本降低30%以上。

 

来源:中冶南方威仕热工

原文链接:http://1guigang.com/news/1660.html,转载请注明出处~~~
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