所有分类
  • 所有分类
  • 未分类

华菱涟钢降低电工钢蒸汽消耗月创效9万元

截至1130日,华菱涟钢210转炉厂精炼车间“降低电工钢蒸汽消耗”项目攻关,经过3个月的实施,该车间蒸汽消耗已稳定在75kg/t,比以往降低了20.5kg/t,按实际产量测算,月可创效9万余元以上。
 
今年以来,华菱涟钢210转炉厂针对RH电工钢冶炼时间较长,在生产较大断面板坯时,需两座RH炉才能满足一台连铸机,冶炼节奏紧张,蒸汽消耗量大。为攻克这一瓶颈,年初该车间就成立了“降低电工钢蒸汽消耗”项目组,组织精干力量开展技术攻关。先从提高职工操作水平入手,该车间制定了设备捡漏操作学习课件,并现场指导班组学习,提高班员的检漏水平和应急处理能力,保证真空系统的真空度。在落实操作规范上,该车间强化现场管理,狠抓精细操作,钢水进站前,班组提前关注氩站的温度和氧含量,加废钢炉次尽量提前加入废钢,吹氧量大的炉次尽早下枪吹氧,避免由于加废钢或吹氧影响处理时间,不浪费一分一秒。为激发班组员工的积极性,该车间在精炼各班组和RH主控之间开展对标竞赛,对于做得好的主控给予重奖,并将操作经验在全车间推广。与此同时,该车间主管技术员借助质谱仪和废气流量分析,经过不断摸索,确定了经济合适的脱碳时间参数,对RH工艺做了进一步的优化。
 
9月份,该项目攻关取得较大突破,当月RH电工钢的平均冶炼时间较年初降低5min,达到精准高效生产对炉机匹配的节奏要求,蒸汽消耗降到75kg/t,比项目攻关目标降低了5kg/t
原文链接:http://1guigang.com/news/1532.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租

站点公告

网站试运行,请大家关注本站公众号,多提宝贵意见!

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?