今年以来,武钢硅钢事业部一般取向钢一个品种牌号率比去年提高了7%以上;无取向带出品率稳定控制在最好水平;无取向高牌号、中低牌号带出品总量在去年的基础上减少了50%以上;低温高端取向硅钢性能取得突破。这是事业部找准质量“痛点”,开展质量效益提升工作取得的新成绩。
今年是“十三五”起步之年,硅钢事业部以开展质量效益提升年活动为契机,在“三提高一降低”上下功夫,抓住机遇多创效益。“三提高”,即提高高端产品牌号率,兑现所有合同;提高所有品种正品成材率,着力解决一批老大难的质量问题;提高硅钢正品利润,进一步提升所有钢种、牌号竞争力。一降低,即以质量问题为导向,加大硅钢缺陷攻关力度,降低带出品率,实现强化质量管理,稳定质量水平,提升质量效益的目标。形成重视质量、解决问题的热潮。
聚焦质量,形成热点
近日,走进硅钢事业部四分厂热七车间热处理22机组,机长胡惊雷和丙班班长郑小刚正在同检修人员一起商量检修事宜,哪些部位要重点处理,哪些需要提高精度,胡惊雷向检修人员一一介绍,“设备精度是保证产品质量的关键”。郑小刚介绍说,丙班已连续9个月实现零故障,关注质量已延伸到机组管理的各方面。
热七车间主要生产高端HiB钢,产品的最终性能、表面质量与职工工作质量密切相关。面对高级别产品增量、生产难度加大、产品质量要求高、各项考核指标更加严格的多重考验,热处理22机组将“精、严、细、实”工作作风落实到质量管理每个环节,将“不停机、不减速、不断带”作为操作目标,重视质量的过程控制,让每个阀位、每个操作点、每种能源介质的使用都有明确的标准,以保证产品质量稳定。2月份以来,热处理22机组针对提高碱洗质量,协同相关单位在碱洗段进行改进,调整关键设备参数,使表面质量问题下降3个百分点。一季度,热七车间让步率比去年同期下降了10%以上。
人人参与,形成热流
每天中午,在三分厂热处理五车间,所有机长、技术人员总会聚到一起,交流当天生产的质量问题,切磋处理办法。这种自发参与“午间质量会”已成为车间的一个习惯。
热五车间是硅钢事业部热处理机组最多的车间,生产品种覆盖取向、无取向中高牌号的硅钢,生产品种、牌号有几十种。为攻克一批老大难的质量问题,车间紧扣现场质量缺陷,逐条梳理,将生产取向和无取向硅钢品种的机组整合成两个“抱团”攻关组,集中力量攻克共性质量难题,并制订几十条改善措施,在班组岗位进行跟踪落实,对质量指标取得突破的机组,给予2000元/次的嘉奖。车间还针对个性质量问题,在职工中征集攻关课题,形成人人关注质量、攻克质量难关的氛围。
车间还组织技术干部、机长、班组长和骨干参加事业部及车间组织的质量培训,让他们找准质量缺陷的“痛点”,找到对症施治的方法,掌握质量管理工具,提高质量管理的本领。今年以来,车间3条无取向硅钢生产机组连续两个月实现超产,无取向高牌号硅钢性能稳定,满足合同要求。
服务质量,形成热潮
“全力把好检修、抢修的质量关,保持设备稳定运行状态和精度,为生产车间提供保障。”对于如何做好质量效益提升年工作,事业部三硅钢设备维保站这样承诺。
事业部三分厂设备维保站主要负责设备维护工作,开年以来,专检站推行检修、抢修过程中主管站长值班、技术组组织、专检员负责制,实行机械、电气、动力等专业专检员轮流值班,保证工作日24小时有人在岗,出现设备故障,做到第一时间确认,到现场处理, 做到立足岗位,服务生产。
2月份,6号轧机检修。为争分夺秒抢时间,减少停机,机械专业6名职工从早上8点多钟一直干到第二天凌晨2点多。在检修中,要将出侧卷取机卷筒拆卸检查,发现扇形板油嘴堵塞,内部油路干涸,形成了干摩擦,导致扇形板内侧明显磨损,维保站润滑专检员余嘉伟和机械专检员周玉林加班加点,相互帮助共同处理,解决了棘手难题。
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