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太钢冷轧硅钢厂2号退火线改造顺利完成

经过一系列艰苦的工作,太钢冷轧硅钢厂2号退火线改造顺利完成,目前已投入生产,首批产品已发往用户手中。
 
调品种:改造迫在眉睫
 
从去年下半年起,硅钢市场发生了巨大变化,无取向硅钢产品产能严重过剩。冷轧硅钢厂面临着前所未有的压力,调品种调结构迫在眉睫。他们经过市场调研发现,与无取向硅钢相比,取向硅钢市场仍有发展空间,而且公司的技术储备和产品质量在取向硅钢上还有优势。因此,该厂确定把取向硅钢作为调品种结构的突破口。
 
产品结构变化了,产线配备也必然随之调整。上新设备,在目前的形势下显然不现实。有人提议,对现有装备进行改造,以适应新的生产要求。2号退火线曾经是生产无取向硅钢的重要生产线,但现在,设备利用率较低,能不能让它为取向硅钢产品服务呢?
 
在公司的协调下,技术、工程、生产等部门对产线调整改造进行了充分论证,结果认为可行。公司决定把2号退火线改造正式列为重点攻关改造项目。
 
类似改造,在过去,都会请专业工程公司做,但是费用较高,公司决定由自己来实施改造。但是工程技术要求很高,于是公司领导亲自带领冷轧硅钢厂、工程技术公司等部门的相关人员,多次赴兄弟企业参观学习。
 
攻关:从零开始
 
冷轧硅钢厂负责提供工艺流程及参数,工程技术公司负责设计、改造装备以实现其要求。来自不同单位和部门的优秀专业人才组成了强有力的团队,项目的工艺、设备、现场施工、软件编辑等工作协同配合,改造正式启动。
 
由于缺乏相关经验,改造工作困难重重,一切都是从零开始。首先在退火炉的改造上,团队就遇到了困难。控制升温速度和炉内气氛是最大的难题,既然是改造,就无法按照常规的思路走,团队人员不断摸索,既要找到合适的比例,还要争取时间尽快完成任务,大家绞尽脑汁,日夜奋战,一天就要试2~3个工艺,一连试了十几天,就在大家几乎快要绝望的时候,配比终于成功了。不仅符合设计工艺要求,还减少了气体使用量,降低了成本,团队为之振奋,更对改造工作坚定了信心。
 
自动化控制软件上,新改造的部分必须与原系统软件相匹配,这对于团队来说,也是首次接触,不仅要准确确认现场控制要求,还要在短时间内完全掌握原来的软件系统才能实现无缝对接。经过无数个数据模型的计算,新的软件终于编写完成,这是我公司首次实现控制软件自主开发,不仅节省了费用,而且极大地锻炼了自己的队伍,同时还有效地保护了核心技术。
 
完成:团队成果
 
改造工作与公司各个部门密切协作是分不开的,冷轧硅钢厂与工程技术公司通力配合,整个实施过程得到工程管理部、设备物资采购部等单位和部门的全力支持,公司上下联手瞄准节点,分秒必争,顺利完成了改造任务。
 
自接受改造任务起,团队30天完成方案的设计和优化以及全部施工图和设备材料的采购工作,30天完成旧设备的拆除和改造设备的建筑安装等施工任务,20天完成改造线的烘炉及调试,整个改造工作用时不到三个月。这个速度,让业内的同行为太钢的技术力量竖起了大拇指。
 
老装备焕发出新活力。冷轧硅钢厂厂长张润国说,投资少、见效快、收益高是2号退火线改造的最大特点。目前,新改造的设备已经投入生产,首批产品已发到客户手中,产品性能完全满足其使用需求。新线投入生产一个多月,订单数量饱满。经改造的生产线不仅盘活了闲置设备,而且产品使用性能更高,质量更加稳定,大大提高了太钢取向硅钢产品在主流市场的竞争力。与此同时,还带动了取向硅钢产品的延伸加工,节约了用户成本,于客户、于太钢,可谓是一件“双赢”的大好事。
 
 

 

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