所有分类
  • 所有分类
  • 未分类

武钢硅钢完成平整机组节水改造项目

近日,从武钢硅钢事业部热四车间获悉,经过6个月的实验攻关,近5天的施工改造后,该车间4号热拉伸平整机组节水项目改造成效显著。吨钢水耗同比改造前降低15%以上,年节约成本费用可达43.45万元。

 

热四车间有两条热拉伸平整机组,是硅钢二分厂生产取向钢的关键工序。产线长、能源设备多,并有刷洗、酸洗、冷却段工序需要消耗大量的水。由于原设计存在缺陷,水没有得到循环利用而直接排放,造成浪费。前期该车间虽采取过调整喷嘴、改善水质等措施,但都未能从根本上改变耗水量大的现况。

 

针对此问题,热四车间将 “减少拉伸机组用水量的改造”列为车间重点技改项目,同时被列为硅钢事业部重点技改项目。在技改项目进入设备招标阶段,热四车间创新工作室“小蜜蜂”攻关小组成员吴海明和机长桂红刚、蒋飞做了充足的前期准备,他们参与图纸的设计和审查,对机组各用水段的水量进行测算、调整,对改造后可能出现的质量、设备问题进行反复论证和实验,为改造方案顺利推进收集了大量数据。

 

在最初的设计方案中,原本只准备增加一段回路,但在调试过程中,机长桂红刚发现循环一次这部分水相对干净,还可以再回收使用。但在实验过程中,新的问题随之出现:循环一次的水含有少部分残留酸液,会对洗刷机的辊子造成腐蚀,长期下去,就会缩短辊子的使用寿命,节水初衷导致换辊成本增加,得不偿失。

 

改造陷入僵局。桂红刚又提出了新的解决方案。调试完后,大家经过一周时间的观察,辊子没有经受住酸液的腐蚀,用水量也并没有增加。在此过程中,他们对机组各工艺段用水量、水阀门进行了精确调整,确认了关键参数,降低了用水量。他们制订完善了管理办法,对出现故障需要停机或者检修情况,要停机、停水、停蒸汽时作出明确规定,对完成不好的班组纳入绩效考核。

 

10月底,热四车间利用4号热拉伸机组设备检修时间,协助施工单位进行了水系统改造。在确保设备正常运行和产品质量的前提下,实现了二号洗刷机、热水喷淋槽、一号洗刷机回水反向逐级回流和重复利用,并对机组各工艺段用水量、水阀门进行了精确调整,降低了用水量。

 

改造后,该机组用水数据显示,5天内机组共节约用水2000多吨,仅钢带清洗系统的用水量就降低了50%以上。后期,该车间将继续利用设备检修时间对3号热拉伸机组进行改造。按照目前吨钢用水量计算,一年可以节约用水100多万立方,节约成本86.9万元。

原文链接:http://1guigang.com/news/1413.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租

站点公告

网站试运行,请大家关注本站公众号,多提宝贵意见!

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?