2.4、插入管内径和提升气体流量
由式(4)可以看出插入管内径越大,提升气体流量越大越有利于钢水的循环,越有利于钢水的脱碳及合金的均匀化。表1为国内外部分厂家提升气体参数。
表1:国内外部分厂家提升气体参数
厂家
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吹氩流量/(L·min-1)
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插入管直径/mm
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新日铁大分厂
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1500,2000,3500
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500
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川崎水岛厂
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1000~5000
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450
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住友鹿岛厂
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2000~3000
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500,570~750
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宝钢
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1200~1400
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500
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武钢
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2000~2500
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550
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太钢炼钢二厂
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1200
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350
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改进真空脱碳效果的措施:1)提高到站钢水温度(≥1600℃),提高抽真空速度;2)尽可能加大插入管直径,加大驱动气体流量,增大钢水循环量;3)提高到站钢水w(C)=0.03%~0.04%、w(O)=(500~600)×10-6比例,保证极限真空度下的脱碳时间。
3、RH真空脱硫过程控制
影响硅钢脱硫的主要因素有:碱度、流动性、炉渣成分、脱硫剂循环时间等。
脱硫反应式:
[S]+(O2-)=(S2-)+[O] (7)
硅钢RH脱硫时每加1.5kg/t脱硫剂需补加铝0.25kg/t,主要是因为发生了下列反应。
3(CaO)+2[Al]+3[S]=3(CaS)+Al2O3 (8)
3.1、(FeO+MnO)对脱硫的影响
为提高脱硫率,必须降低渣中FeO和MnO含量。大量的高氧化性炉渣的存在为钢液提供了源源不断的氧,影响了脱硫效果,也给硅、铝等合金成分控制带来困难,因此应该把炉渣w(FeO+MnO)调整到10%以下。图6为脱硫率与顶渣中(FeO+MnO)关系。
图6:脱硫率与渣中(FeO+MnO)关系
由图6可以看出,随着顶渣中(FeO+MnO)含量的增加,脱硫率降低。在生产超低碳钢时需要对顶渣进行改性处理以减少钢中夹杂物。改质剂主要有:Al+CaO、Al+CaO+CaF2、Al+CaCO3、Al+CaO、Al2O3等。其中,石灰石和铝应用居多,改质剂的优点是石灰石的分解反应使炉渣沸腾利于Al和FeO反应。
3.2、碱度对脱硫的影响
随着炉渣碱度的提高,渣中的游离CaO增加,炉渣脱硫能力增大。图7为脱硫率与二元碱度的对应关系。可见,随着碱度的增加,脱硫率上升。增加石灰的加入量同时,需要配加部分萤石改善炉渣的流动性。考虑到炉渣的流动性及插入管寿命,该厂硅钢碱度控制在3.0~4.0。
图7:脱硫率与炉渣碱度关系
3.3、曼内斯曼指数对脱硫的影响
当顶渣中w(Al2O3)<30%时,增加渣中Al2O3含量,可降低渣的熔点提高渣的流动性。曼内斯曼指数MI(MI=(%CaO)/[(%Al2O3)·(%SiO2)])表征炉渣的流动性,相关资料表明较高硫容量的渣组成集中在w(SiO2)=15%,w(Al2O3)=25%~40%,MI=0.2~0.4时脱硫率最高。该厂硅钢MI主要集中在0.1~0.2,w(Al2O3)=20%~30%,w(SiO2)≈10%,而w(CaO)=30%~40%。图8为曼内斯曼指数对LS影响,图9为曼内斯曼指数对脱硫率的影响。理论上随着曼内斯曼指数的增大,LS及脱硫率增大,由图8和图9可以看出,该厂硫分配系数LS及脱硫率较高炉次MI主要集中在0.15左右,原因可能是石灰萤石配比不合理,顶渣流动性差,导致脱硫效果未达到最佳。
图8:曼内斯曼指数对硫分配比影响
图9:曼内斯曼指数对脱硫率的影响
3.4、脱硫剂加入后循环时间的影响
脱硫剂加入后,经过化渣、炉渣变形后,再通过钢水的循环促进渣钢之间的搅拌,增加渣钢接触面积,有利于脱硫反应的快速进行。若加入脱硫剂后循环时间较短,则渣钢反应不能达到最佳效果。该厂生产低牌号硅钢时,由于RH处理时间短,脱硫剂加入后循环时间仅为3~5min,脱硫率较低,仅为15%;而生产中高牌号硅钢时,脱硫剂循环时间为10~15min,钢渣反应比较充分,脱硫率可达到50%以上。
表2为国内外脱硫对比情况。武钢RH的平均脱硫率为60%,其主要技术措施是:严格挡渣出钢,渣层小于100mm;渣中w(FeO)<10%,碱度3~4,加8kg/t石灰和萤石(比例4∶1)进行渣改性。对脱硫的工艺要求有:1)脱硫剂w(CaO)/w(CaF2)=1.5,加入量3~5kg/t;2)采用活性石灰,脱硫剂要防潮;3)脱硫剂粒度3~5mm;4)脱硫剂加入时机应在深脱氧2min之后进行;5)投入速度要连续均匀并控制在150kg/min;6)搅拌要在脱硫剂加完后保持3~5min。
表2:国内外厂家脱硫情况对比
厂家
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脱硫剂
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脱硫剂加入量/(kg·t-1)
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脱硫率/%
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名古屋
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CaO+CaF2(1∶1)
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4
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75~85
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武钢硅钢
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CaO+CaF2(55∶45)
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>4(另加铝0.45~1.00)
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50~80
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新日铁
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CaO+CaF2(1∶1)
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6
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>50
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神户制钢
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w(CaO)∶w(Al2O3)∶w(CaF2)=66∶19∶15
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4~6
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50~70
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宝钢
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CaO+CaF2(w(CaF2)=15%~35%)
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3~8
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46.7
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太钢炼钢二厂
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CaO+CaF2(3∶2)
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6~7
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37.0
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4、生产应用效果
通过采取以上措施后,硅钢碳、硫控制水平得到一定提升(见表3、表4)。
表3:改进前后低牌号硅钢DW60、DW80的硫含量控制水平
时间
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钢种
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样本数
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w(S)/%
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改进前
(2011年1-2月)
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DW60、DW80
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218
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0.00508
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改进后
(2011年7-8月)
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DW60、DW80
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226
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0.00422
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表4:改进前后高牌号硅钢脱碳结束钢中碳含量对比
时间
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钢种
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样本数
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w(C)/%
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改进前
(2011年2-3月)
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DW31、DW35
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117
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0.00247
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改进后
(2011年9-11月)
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DW31、DW35
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117
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0.00225
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5、结论
1)可以从增大环流量和体积传质系数两方面促进脱碳,RH到站钢水w(C)控制在0.03%~0.04%,w(O)控制在(500~600)×10-6,有利于提高脱碳效果。
2)降低顶渣氧化性,提高炉渣碱度,保证脱硫剂循环时间可提高硅钢的脱硫效果。
收稿时间:2012年10月
来源:太钢
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