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太钢硅钢RH处理过程碳和硫行为分析(下)

2.4、插入管内径和提升气体流量
 
由式(4)可以看出插入管内径越大,提升气体流量越大越有利于钢水的循环,越有利于钢水的脱碳及合金的均匀化。表1为国内外部分厂家提升气体参数。
 
1:国内外部分厂家提升气体参数
厂家
吹氩流量/L·min-1
插入管直径/mm
新日铁大分厂
150020003500
500
川崎水岛厂
1000~5000
450
住友鹿岛厂
2000~3000
500570~750
宝钢
1200~1400
500
武钢
2000~2500
550
太钢炼钢二厂
1200
350
 
改进真空脱碳效果的措施:1)提高到站钢水温度(≥1600),提高抽真空速度;2)尽可能加大插入管直径,加大驱动气体流量,增大钢水循环量;3)提高到站钢水wC)=0.03%~0.04%wO)=(500~600)×10-6比例,保证极限真空度下的脱碳时间。
 
3RH真空脱硫过程控制
 
影响硅钢脱硫的主要因素有:碱度、流动性、炉渣成分、脱硫剂循环时间等。
 
脱硫反应式:
 
[S]+O2-)=(S2-+[O]    7
 
硅钢RH脱硫时每加1.5kg/t脱硫剂需补加铝0.25kg/t,主要是因为发生了下列反应。
 
3CaO+2[Al]+3[S]3CaS+Al2O3    8
 
3.1、(FeO+MnO)对脱硫的影响
 
为提高脱硫率,必须降低渣中FeOMnO含量。大量的高氧化性炉渣的存在为钢液提供了源源不断的氧,影响了脱硫效果,也给硅、铝等合金成分控制带来困难,因此应该把炉渣wFeO+MnO)调整到10%以下。图6为脱硫率与顶渣中(FeO+MnO)关系。
 

6:脱硫率与渣中(FeO+MnO)关系
 
由图6可以看出,随着顶渣中(FeO+MnO)含量的增加,脱硫率降低。在生产超低碳钢时需要对顶渣进行改性处理以减少钢中夹杂物。改质剂主要有:Al+CaOAl+CaO+CaF2Al+CaCO3Al+CaOAl2O3等。其中,石灰石和铝应用居多,改质剂的优点是石灰石的分解反应使炉渣沸腾利于AlFeO反应。
 
3.2、碱度对脱硫的影响
 
随着炉渣碱度的提高,渣中的游离CaO增加,炉渣脱硫能力增大。图7为脱硫率与二元碱度的对应关系。可见,随着碱度的增加,脱硫率上升。增加石灰的加入量同时,需要配加部分萤石改善炉渣的流动性。考虑到炉渣的流动性及插入管寿命,该厂硅钢碱度控制在3.0~4.0
 

7:脱硫率与炉渣碱度关系
 
3.3、曼内斯曼指数对脱硫的影响
 
当顶渣中wAl2O3)<30%时,增加渣中Al2O3含量,可降低渣的熔点提高渣的流动性。曼内斯曼指数MIMI=(%CaO/[%Al2O3·(%SiO2])表征炉渣的流动性,相关资料表明较高硫容量的渣组成集中在wSiO2)=15%wAl2O3)=25%~40%MI0.2~0.4时脱硫率最高。该厂硅钢MI主要集中在0.1~0.2wAl2O3)=20%~30%wSiO2)≈10%,而wCaO)=30%~40%。图8为曼内斯曼指数对LS影响,图9为曼内斯曼指数对脱硫率的影响。理论上随着曼内斯曼指数的增大,LS及脱硫率增大,由图8和图9可以看出,该厂硫分配系数LS及脱硫率较高炉次MI主要集中在0.15左右,原因可能是石灰萤石配比不合理,顶渣流动性差,导致脱硫效果未达到最佳。
 

8:曼内斯曼指数对硫分配比影响

9:曼内斯曼指数对脱硫率的影响
 
3.4、脱硫剂加入后循环时间的影响
 
脱硫剂加入后,经过化渣、炉渣变形后,再通过钢水的循环促进渣钢之间的搅拌,增加渣钢接触面积,有利于脱硫反应的快速进行。若加入脱硫剂后循环时间较短,则渣钢反应不能达到最佳效果。该厂生产低牌号硅钢时,由于RH处理时间短,脱硫剂加入后循环时间仅为3~5min,脱硫率较低,仅为15%;而生产中高牌号硅钢时,脱硫剂循环时间为10~15min,钢渣反应比较充分,脱硫率可达到50%以上。
 
2为国内外脱硫对比情况。武钢RH的平均脱硫率为60%,其主要技术措施是:严格挡渣出钢,渣层小于100mm;渣中wFeO)<10%,碱度3~4,加8kg/t石灰和萤石(比例41)进行渣改性。对脱硫的工艺要求有:1)脱硫剂wCaO/wCaF2)=1.5,加入量3~5kg/t2)采用活性石灰,脱硫剂要防潮;3)脱硫剂粒度3~5mm4)脱硫剂加入时机应在深脱氧2min之后进行;5)投入速度要连续均匀并控制在150kg/min6)搅拌要在脱硫剂加完后保持3~5min
 
2:国内外厂家脱硫情况对比
厂家
脱硫剂
脱硫剂加入量/kg·t-1
脱硫率/%
名古屋
CaO+CaF211
4
75~85
武钢硅钢
CaO+CaF25545
4(另加铝0.45~1.00
50~80
新日铁
CaO+CaF211
6
50
神户制钢
wCaO)∶wAl2O3)∶wCaF2)=661915
4~6
50~70
宝钢
CaO+CaF2wCaF2)=15%~35%
3~8
46.7
太钢炼钢二厂
CaO+CaF232
6~7
37.0
 
4、生产应用效果
 
通过采取以上措施后,硅钢碳、硫控制水平得到一定提升(见表3、表4)。
 
3:改进前后低牌号硅钢DW60DW80的硫含量控制水平
时间
钢种
样本数
wS/%
改进前
20111-2月)
DW60DW80
218
0.00508
改进后
20117-8月)
DW60DW80
226
0.00422
 
4:改进前后高牌号硅钢脱碳结束钢中碳含量对比
时间
钢种
样本数
wC/%
改进前
20112-3月)
DW31DW35
117
0.00247
改进后
20119-11月)
DW31DW35
117
0.00225
 
5、结论
 
1)可以从增大环流量和体积传质系数两方面促进脱碳,RH到站钢水wC)控制在0.03%~0.04%wO)控制在(500~600)×10-6,有利于提高脱碳效果。
 
2)降低顶渣氧化性,提高炉渣碱度,保证脱硫剂循环时间可提高硅钢的脱硫效果。
 
收稿时间:201210
来源:太钢
原文链接:http://1guigang.com/news/1169.html,转载请注明出处~~~
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